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降低发动机工厂B库除湿机电能消耗
韦成果 覃尚第 严山
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一、成果简介
上汽通用五菱汽车股份公司柳州发动机工厂发动机B库安装着两台DST除湿机。该除湿机在运行过程中还存在缺陷:
电加热器在湿度高于45%时,电加热器(四组112KW)一直处于加热的工作状态,并经常造成除湿机超高温报警停机。
再生滤网,袋式过滤器容易堵塞,更换频繁。
这样设备在使用中造成材料,电能及人力的浪费。降低损耗,就意味着降低生产成本,对本企业的产品在市场上就更具有竞争实力。因此有必要对该除湿机的缺陷进行改造。具体如下:
除湿机加热器加装温度控制器,根据湿度的变化来决定4组加热器工作的投入。改造后消除了超高温报警停机。节约了大量电能。

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改造前加热器控制电路:

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改造后加热器控制电路:

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2.处理风口加装无纺布板式过滤器,使原袋式过滤器使用15天需更换提高到90天更换(现无纺布板式过滤器使用30天需更换)。再生风口加装尼龙网板式过滤器,使原板式过滤器使用20天需更换提高到60天更换。(尼龙网板式过滤器使用20天需清洗可反复使用)。

(图片)

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二、技术要点、难点
技术要点:过滤器才料的选取能保证风机的除湿量及对除湿温度的控制。
技术难点:物流门开启频繁造成湿度波动较大。对除湿温度不能精确的控制。
三、经济效益
改造后的5个月节约的电能:
237760度×0.678元/KWh =161201元
节约过滤材料成本:
改造前一年需更换的袋式过滤器:2次/月×8个×12月=192(个)
改造后一年需更换的袋式过滤器: 1次/3月×8个×12月=32(个)
改造后一年需更换的无纺布板式过滤器: 1次/月×2个×12月=24(个)
节约金额:(192-32)×95元-24×10元=14960元
改造前一年需更换的板式过滤器:1次/20天×2个×365天=36个
改造后一年需更换的板式过滤器: 1次/60天×2个×365天=12个
节约金额:(36-12)×112元=2688元
节约过滤材料年总节约金额:14960+2688=17648元
总计节约金额:161201 +17648=178849元
四、推广价值
可使用在同类产品中,在保证湿度的情况下,达到最佳节能效果。
五、结论
使用后效果良好,降低了电能消耗,提高了设备运行可靠性.
(该项目成果获2011年度广西装备工业优秀设备改造成果一等奖) 12/23/2012


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