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东锅450t/h循环流化床锅炉风帽改造综合分析
金山锅炉风帽公司
摘要:X热电厂两台东锅450t/h循环流化床锅炉原7字型风帽漏渣严重,风帽寿命短、运行工况不好,金山锅炉风帽有限公司与电厂联合进行了风帽改造,改造后的钟罩式风帽,避免了原风帽漏渣严重、锅炉飞灰含碳量高、磨损快等缺点,经济性显著。
概述
X热电厂的两台东锅450t/h循环流化床锅炉,运行几年来,风帽磨损严重、风室漏渣等问题始终影响锅炉的运行工况及效率,也影响锅炉的稳定运行。原7字型定向风帽由于阻力小及风帽自身的结构特点,当风压波动时,物料不可避免的通过风帽孔漏入风室,后期该热电厂在定向风帽的入口处加截流环,原入口管直径由Φ26mm截流至Φ20mm,布风板阻力由2800Pa提高到4500Pa,这样风室漏渣问题有所缓解,但仍不能根治,且风帽磨损仍很严重,使用寿命短。金山锅炉风帽有限公司根据多年风帽改造积累的经验,又结合电厂的实际运行情况,将7字型风帽改造为钟罩式风帽,并对风帽布局进行了重新设计,以下从设计改造、安装及试运行进行分别阐述。
一、 改造情况介绍
东锅450t/h循环流化床锅炉原7字型定向风帽共3534个,风帽出风口直径Φ24.5mm,风帽间距113mm,当风压波动时,部分底料就被回吸进入风室 ,从而导致风室积渣,严重时会危及运行安全。改造后的钟罩式风帽为1767个,比改造前减少了一半,不仅阻力能达到要求,而且少量回吸的底料只能进入风帽夹层,而后又被吹出来,不可能经过钟罩的迷宫结构漏入风室,结构的改变从根本上解决了漏渣的问题。
改造前后设计阻力比较(热态计算值)
1.改造前原风帽数据计算说明:
改造前原风帽布置3534个
风温取188℃,空气密度0.77kg/m3,冷风量:200000m3/h,冷风温度20℃
换算热态风量为:Q热=(273+188)/(273+20)×200000=314676m3/h
1.1原风帽底孔截流前直径为Φ26
①自风室到风帽底孔的入口孔突缩阻力:
Hf1=ρζ1×V12/2g=42.7mmH2O=427Pa
ζ1=0.5
②风帽出风孔转角及突缩阻力:
S2=1.875m2
V2=Q/S2=46.6m/s
Hf2=ρζ2×V22/2g=110.9mmH2O=1109Pa
③风帽出口突扩阻力:
S3=1.665m2
V3=Q/S3=52.5m/s
ζ3=1.3
Hf3=ρζ3×V32/2g=106.1mmH2O=1061Pa
④沿程阻力200Pa
总阻力:427+1109+1061+200=2797Pa
1.2原风帽底孔截流后底孔直径为Φ20,风帽内径Φ26,出风孔Φ24.5,数量3534个
①自风室到风帽底孔的入口突缩阻力:
ζ1=0.5, 底孔Φ20, S1=1.11m2
则入口风速:V1=Q/S1=78.7m/s
Hf1=ρζ1×V12/2g=0.77×0.5×78.7×78.7/2/9.8=121.7mmH2O=1217Pa
②从Φ20到Φ26,突扩阻力:
ζ2=0.25,
Hf2=ρζ2×V22/2g=0.77×0.25×78.7×78.7/2/9.8=60.8mmH2O=608Pa
③风帽出风孔转角及突缩阻力:
转角度:180°-82°=98° ζ3=1.3
S3=1.875m2
V3=Q/S3=46.6m/s
Hf3=ρζ3×V32/2g=110.9mmH2O=1109Pa
④风帽出口突扩阻力:
ζ4=0.98
S4=1.665m2
V4=Q/S4=52.5m/s
Hf4=ρζ4×V42/2g=106.1mmH2O=106.1Pa
⑤沿程阻力200Pa
总阻力:1271+608+1109+1061+200=4195Pa
2.改造后风帽计算说明:
2.1改造后应保持在同样风量下,风帽总阻力值达到4500Pa以上,风室不会漏渣,且风帽与芯管连接方式为点焊连接,点焊点在芯管的台阶边缘上,这样可保证拆卸时把焊点铲除掉即可拔下,使得安装、检修方便。风帽材质耐磨耐高温,能保证锅炉的安全运行,提高风帽的使用寿命,为满足以上要求,经反复试取大风帽各部尺寸进行阻力计算,最终确定改造后风帽数量为1767个。
2.2改造后大风帽各部位的通流面积、风速及阻力值:
①自风室到风帽底孔的入口突缩阻力:
ζ1=0.5
设计底孔直径Φ32, S1=1.42m2 (1767个钟罩式风帽)
则入口风速:V1=Q/S1=61.56m/s
Hf1=ρζ1×V12/2g=74.4mmH2O=744Pa
②夹层突扩及转角阻力:
综合阻力系数ζ2=0.98
Hf2=ρζ2×V22/2g=145.9mmH2O=1459Pa
③夹层至风帽孔转角阻力:
ζ3=0.98
S3=2.75m2
(Φ64降至Φ46夹层面积)
V3=Q/S3=31.79m/s
Hf3=ρζ3×V32/2g=38.9mmH2O=389Pa
④夹层至风帽出口突缩阻力:
ζ4=0.3
S4=1.468m2 (1767个钟罩式风帽)
V4=Q/S4=59.5m/s
Hf4=ρζ4×V42/2g=47.1mmH2O=471Pa
⑤风帽出口突扩阻力:
ζ5=0.3
S5=1.468m2 (1767个钟罩式风帽)
V5=Q/S5=59.5m/s
Hf5=ρζ5×V52/2g=136.3mmH2O=1363Pa
⑥沿程阻力200Pa
总阻力合计:744+1459+389+417+1363+200=4572Pa
三、改造后冷态调试情况分析
布风板阻力试验(空板阻力)
送风量5万m3/h,冷风20℃,以1万m3/h为一个区间
改造后空板阻力实测值20万m3/h,冷风时阻力为3600Pa,换算为热态阻力4700Pa,与设计值吻合;冷态临界流化风量为95000m3/h,临界流化实验底料700mm,95000m3/h的风量完全流化无死压,平料后,底料平整。
结论与分析
改造后热态运行情况分析
1.床温均匀性
运行初期负荷低,没有放渣量的情况下,只开中间冷煤机,中间与两侧有温差,又因床面大,没有连续放渣,底料在床面上横向流动弱,也影响了床温的均匀性。待负荷提高,冷煤机全部启动连续放渣后,床温趋向一致。
2.带负荷情况
调试运行后,满负荷工况稳定,风机开度、风机风量、风机电流与改造前基本一致。
3.风室漏渣情况
改造运行后,没发现风室有任何漏渣情况。
4.燃烧效率情况
连续带负荷运行后,给煤量、风量与改造前一致,排烟温度没有变化,大渣可燃物与原来基本一致,飞灰可燃物比原来明显降低(原来是69%以上,现在49%左右)。
5.排渣情况
改造后流化布风均匀,放渣时物料流动状态下会自动从高压头处往渣口低压头处流动,以达到流畅排渣。而若在渣口附近保留20个定向风帽,那这个部位仍会造成风室积渣,而且定向风帽损坏严重,这个区域布风紊乱后会影响整个床面的流化质量,也会对燃烧效率产生一定的影响。
改造实际运行证明:渣口附近完全可以由钟罩式风帽代替定向风帽,并达到良好的排渣效果。 4/13/2011


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