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选矿工艺流程及设备的改进 | |
珲春紫金矿业有限公司 韩旭 | |
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摘要:介绍了曙光金铜矿选矿厂为完善碎矿、磨矿、浮选、尾矿输送工艺流程和设备所进行的技术改造。通过技术改造使选矿工艺流程及设备日趋完善,提高了设备运转率和选矿回收率。
关键词:碎矿;磨矿;浮选;尾矿输送;设备改造
珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿(原珲春金铜矿)始建于1971年;2002年12月,珲春金铜矿与福建紫金矿业有限公司联营;2003年3月14日,4 o0t/d选矿厂破土动工,历经14个月的土建和设备安装,于2004年5月上旬建成。新建选矿厂破碎采用三段一闭路工艺流程,磨浮车间采用一段磨矿、一段分级一重选一浮选(一粗、四精、三扫、中矿顺次返回到前段作业)的磨浮工艺流程。现磨浮流程改造为一段磨矿与带控制分级的旋流器构成闭路,浮选流程中一次精选尾矿与三次扫选泡沫合并,通过旋流器分级,底流再磨,溢流返回粗选,其它中矿顺次返回前段作业。老选矿厂闲置的原来作为二段磨矿的MQY2430球磨机,经修复现作为一段磨矿设备处理原矿石。挖掘4000t/d新选矿厂的内部潜力,增加一台MQY2740球磨机。经扩建改造,截至2006年6月份选矿厂综合生产能力已达到7 000t/d(老选矿厂1 300t/d,新选矿厂5 700t/d)规模。
1 选矿原工艺流程简介
1.1 老选矿厂工艺流程
碎矿作业为三段一闭路加洗矿流程,PEF600×900颚式破碎机粗碎,PYB1200圆锥破碎机中碎,PYD1650及PYD1200圆锥破碎机细碎,与YA2148振动筛构成三段一闭路碎矿流程。粗碎产品给入2ZKX1236洗矿筛,筛上产品进入中碎,筛下产品进入FLG一1200洗矿螺旋分级机,分级机反砂进入粉矿仓,溢流去4 000t/d重选作业。
磨矿流程为一段闭路磨矿:采用MQG2721、MQG27O ×2450球磨机各一台和2FLC-1200螺旋分级机构成闭路,分级机溢流去4 0ot/d 2#浮选作业。
1.2 新选矿厂工艺流程
碎矿采用三段一闭路工艺流程,PJ1215粗碎,PYB2200圆锥破碎机中碎,PYD2200圆锥破碎机和H6800破碎机细碎,2DYS3073振动筛作检查和控制筛分,上层筛孔为30mm×45mm,下层筛孔为16mm×26mm 。
磨矿采用2台MQY4060球磨机,一段分级为φ500旋流器4台(3用,1备用),控制分级为φ500旋流器2台,与球磨机构成一段闭路磨矿,分两个系列。浮选流程为一次粗选、三次扫选、四次精选、中矿顺次返回前段作业,粗选及扫选用XCF II/KYFII-24浮选机,精选用XCF II/KYF II—4浮选机。
2 碎矿工艺改造
2.1 颚式破碎机前后肘板头润滑的改进
2004年5月投产至2005年5月末,发生12次颚式破碎机肘板断裂,其中前肘板断裂4次,后肘板断裂8次,前后肘板同时断裂有2次,平均故障周期为35d,最小故障发生周期为3d,造成较大的经济损失。肘板轴头原采用DDB18多点干油泵润滑,润滑效果不好,钙基润滑脂油膜承载力低,不能在支撑面形成油膜,甚至易被挤压排出,油膜遭到破坏,导致肘板运动部位摩擦阻力过大及在交变力作用下引起温升,导致肘板发生断裂。后肘板改为稀油站XYZ一16稀油润滑,高位油箱溢流直接喷射到肘板的润滑部位,通过肘板轴头的圆弧运动,将油带入支撑面,在摩擦部位表面形成很好的油膜,从而起到润滑、降温的作用。改造后设备运转良好,前后肘板再没有发生断裂,只需正常更换肘板头和肘板槽。
2.2 内置式电动滚筒的改造
3#皮带为输送振动筛上返回矿石,进中间过渡仓,皮带驱动装置为YBD450—160—10080油浸式摆线电动滚筒,功率为45kW。开机4个月电动滚筒轴联齿损坏,经分析是内部部件强度不够,然后改造为外置减速机传动。后来1 、2 、4 电动滚筒陆续多次损坏影响生产,有的电机烧毁、有的轴联齿扭断。
2006年,将这3条皮带电动滚筒也改为外置式减速机传动。5 、6 皮带电动滚筒由4.0kW 增加到5.5kW。电动滚筒优点是占地面积小;缺点是散热不好,油温升高,轴联齿强度不够,需超大功率内部部件才能满足强度,故障率高,维护困难。外置式减速机传动装置虽然占地面积大,但故障率低,易于维护。
2.3 2DYS3073下层筛筛底的改造
原设计的筛底筛孔为14mm×14mm,试车后不能满足矿量供应,后改为16ram×16mm与18mm×18mm混合使用,效率有所提高,但碎矿开机时间还是比较长,处理矿量达到280~290t/h,对磨矿处理量有较大影响。后来,改为16mm×26mm筛孔,碎矿处理矿量达到330t/h,而对磨矿处理量并没有产生影响,长条型筛孔适合于该矿石。
2.4 2#皮带的换型
2#皮带将中碎及细碎产品运输到振动筛,负荷较大。原来使用的是钢丝带,由于皮带径向受力不均,皮带易撕裂,后来改成8层线的钢丝带,延长了皮带的使用寿命,节约了成本。
2.5 圆锥破碎机散热器的改造
PYB2200圆锥破碎机和PYD2200圆锥破碎机是碎矿车间的主要设备,该机破碎能力大,配有独立的润滑系统和液压锁紧装置,它的运转率直接影响到选矿厂的正常生产,从投产试车以来出现多起设备事故,润滑系统的油温偏高、烧毁偏心轴尼龙衬套二次设备事故等,给生产造成很大影响。生产厂家润滑站配备的润滑冷却装置为管式6m 冷却器,内腔细管走水,外腔走油,特别是油存在杂质,冷却效果非常不好,进油口与出油口冷却温差不到2~C,所以循环回来的润滑油再次循环油黏度的降低,使油失去润滑作用。改进油管路线,安装8m 板式冷却器。板式冷却器的原理是每片中间腔走油,两侧走水,增大了散热面积,提高冷却效果。安装8m 板式散热器后,润滑油进出口冷却温差保证了lO℃ ~l5℃ ,完全消除了设备本身存在的结构不合理出现的设备事故。
2.6 C80颚式破碎机的使用
4 000t/d新选矿厂建成后,老选矿厂碎矿、磨矿工段仍然使用,分级溢流进入4 000t/d新选矿厂浮选系统,经过更新改造老选厂已达到1300t/d处理能力。碎矿原来采用国产PEF600×900颚式破碎机,已经使用3O多年,如继续使用,更换备件需2O多万元,破碎效率低,开机时间长,于是将其更换为美卓矿机生产的Nordberg C80颚式破碎机。该机功率75kW,体积、质量小,良好的破碎腔型设计以及采用大离心力和陡肘板倾斜角设计,使得在破碎腔底部有效冲程更大,该机主轴转速达到350r/min。以上性能使得该机在小排矿口下生产,可得到细粒级别含量更高的产品。产品粒度特性曲线见图1 (图片) (图片) (图片) | |
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