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基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机 | |
中达电通公司 李强 | |
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摘 要:在介绍拉丝机原理的基础上,详细讨论基于PLC平台的高端金属拉丝机电气自动化主控系统开发技术。
关键字:台达 PLC 变频器 三联拉丝机
1 引言
金属丝材是最基本最常用的金属深加工制品。生产金属丝材的金属拉拔机械简称拉丝机。随着国家对不可再生资源的日益关注,提倡节约,在整个电线电缆行业,越来越多的厂家开始尝试开发新型的生产设备,如铜包铝设备,由此延伸出来的三联拉等高端设备的潜在市场显得非常巨大,张家港维达机械正是看到了这样的商机,因此投入人力、物力开始研发新型的三联拉设备。在竞争激烈的拉丝机市场,单片机开发的专用控制器以及拉丝机专用变频器系统虽然结构简单造价低廉,但是对于工艺条件要求严格的高端拉丝机,由触摸屏、PLC与变频器系统集成的方案具有更加优秀的自动控制技术优势。
2 拉丝机工艺描述
拉丝机种类繁多,按照拉丝的线径大小可以分为:微拉机(线径单位:丝)、小拉机(线径单位:0.Xmm)、中拉机(线径单位:mm)、大拉机(线径单位:1X mm)从拉丝机内部控制方式和机械结构来说,又可以分为水箱式、滑轮式、直进式等主要的几种。对于不同要求,不同精度规则的产品,不同的金属物料,可选择不同规格的拉丝机械。而于钢丝生产企业和高端丝材,针对材料特性,其精度要求和拉拔稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多。尽管拉丝工艺不同,但其工作过程基本上可以划分成放线、拉丝、收线等3部份工艺过程。
金属丝的放线,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高的精度要求,大部分拉丝机械,放线的操作是通过变频器驱动放线架实现的,但也有部分双变频控制的拉丝机械,甚至直接通过拉丝环节的丝线张力牵伸送进拉丝机,实现自由放线。拉丝环节是拉丝机最为重要的工作环节。不同金属物料,不同的丝质品种和要求,拉丝环节有很大的不同,本文将详细分析设计直进式拉丝机自动控制系统。收线环节的工作速度决定了整个拉丝机械的生产效率,也是整个系统最难控制的部分。在收线部分,常用的控制技术有同步控制与张力控制实现金属制品的收卷。
3 系统设计
3.1 直进式三联拉丝机系统方案设计
直进式三联拉丝机自动化系统框图参见图1。图1 直进式三联拉丝机自动化系统框图三联拉属于大型拉丝机,拉出丝的线径较粗(最大线径14mm),因此需要电机在低频启动时要能提供足够大的输出转矩。这样对于变频器的低频特性有较高的要求。因此在做方案时选择了使用B系列的变频器,矢量控制能较普通变频器在低频控制时,让电机的输出转矩有明显的提高。
三联拉不同于传统的拉丝机,一般的拉丝机分为双变频和单变频控制两种。因此在控制上只要PID参数在调试的过程当中能够合理设置,让收线的速度通过积分的作用跟随拉丝的速度,将积分增益设置的大一些,而积分周期要长一些,这样控制效果会比较理想。而三联拉分为两级拉伸,从拉的速度跟随主拉的速度,同时收线的速度要快速跟随从拉的速度。当主拉速度变化时,从拉及收线的速度要跟随主拉的速度同升同降,并且由于主拉加减速打破了之前的平衡状态,要求从拉及收线的要快速响应,达到新的平衡状态。尤其是收线要更加要快速响应。由于控制对象相互之间在速度上相互影响,因此在应用普通拉丝机的控制方法,使用简单的PID调整就很难使得从拉和收线达到平衡。积分作用的滞后,同时平衡杆可调节的范围又比较小,如果不能快速响应,会出现摆杆回到平衡位置的时间较长,同时在回到平衡位置后,由于积分的累计使得前后速度已经有较大的差异,又造成超过平衡位置,此时后一级又需要经过一段时间的积分作用才能将速度校正过来,但由于积分作用的滞后使得还未将平衡杆校正过来,可能丝就已经被拉断了。因此需要一种新的控制算法,要能够快速响应主速的变化,同时不能够超调,造成系统的震荡。具体的控制算法在下文进行详细的介绍及说明。
3.2 控制系统结构与算法设计
(1)系统控制结构。系统控制结构如图2所示。图2 系统控制结构(2)控制算法设计。根据实际控制对象的特性,要求快速响应,同时调节范围有限。因此考虑用比例的关系进行调整,因为大拉机械设计上与微拉、小拉、中拉有很大的不同。前者收线都存在卷径的变化,由卷径的变化而影响速度。而大拉的收线部分不同于前者,可以忽略卷径的变化。算法如下公式所示:
V从拉=K1*V主拉+Kf1*ΔE1 (1)
V收线=K2*V从拉+Kf2*ΔE2 (2)
其中K1为主拉与从拉之间的同步比例系数,K2为从拉与收线之间的同步比例系数。
Kf1, Kf2分别为反馈比例系数,ΔE1,ΔE2为偏离平衡位置的偏差,偏差有正负之分。
由于原料丝经过不同孔径的模具后,被拉成细线径的丝。因此伸长率很大,如果对伸长部分不进行处理,在低速和高速的时候,从拉及收线是来不及响应的。如何确定K1与K2的大小,可以通过原料丝与被拉后丝的体积不变的原则来计算。因此在人机界面上由操作者在图3画面进行设定。图3 同步比例系数设定画面(3)同步比例系数的确定方法。因为体积V=πr2L(r为丝的半径,L为丝的长度),因此从原料丝到经过模具后丝的线径发生了变化。假设进模具前的线径为r1,长度为L1;经过模具后丝的线径为r2,长度为L2,则根据体积不变的原则可以得出:因此:r12L1= r22L2,即原料丝经过模具后被拉长了,伸长的系数K= L2/ L1= r12/ r22
经过这样的推导,就可以得出在前面控制算法中(1),(2)两式中同步比例系数K1、K2.
反馈比例系数Kf1、Kf2的确定是依据具体的调试效果来确定。
3.3 台达机电产品应用设计
(1)硬件构成。硬件构成参见表1。 表1 硬件选型 (图片) | |
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