我厂篦冷机冷却面积38.97m2,配套在1000t/d回转窑上,自1993年投产以来,由于篦冷机拉链机链条经常脱节,使碎熟料无法拉出而被迫停窑,严重影响生产。为此,我们对脱节的原因进行了认真分析,改进了链节结构,收到了良好的效果。
1 拉链机链节的结构
链节结构和装配形式见图1,节距240mm,挂轴直径Φ26mm,把一个链节的挂轴从另一个链节的挂轴槽开口装入挂轴槽,然后向下拉入挂轴槽底,最后形成一条封闭的拉链。 (图片)
图1 链节的结构及装配 2 脱节原因分析
2.1 链条的不均匀运动
如图2示,链条在传动中有一定的垂度,链节在脱离链轮时,是不均匀速度运动,伴随有方向与大小的变化。当链节脱离链轮的瞬间,速度大于其前部的链节时,因挂轴槽开口较近,挂轴即会从挂轴槽中窜出。(图片)
图2 链条传动 2.2 链条过松
当链条过松时,链轮与托辊、托辊与托辊间的链条垂度过大,链条运动时上下摆动,由于挂轴离开口较近,挂轴会从其挂轴槽中跳出。
2.3 链槽与链条的干涉引起摆动
由于链槽沟的混凝土局部脱落,有时与链节干涉,使运行阻力变化较大,加剧了链条的晃动,引起脱节。阻力过大时,引起设备跳停后,主动轮总少量的倒转,此时后边的链节因链条较长、垂度较大,带不动,这也容易造成脱节。
2.4 操作不当
当篦冷机的后续设备停机后,未及时停篦冷机,造成出料口堵塞后,链轮与链节之间夹物料后使得啮合发生变化,链条时松时紧,使链条脱节成为可能。
3 脱节的处理
1)恢复拉链机与篦冷机的电气互锁,当拉链机停机后,篦冷机自动停机,避免拉链机出料口的物料堵塞。
2)加粗拉链机尾部的张紧拉丝,加大链条的张紧力,使托辊间的链条下垂量不大于100mm,并且定期检查,经常调整。
3)如图3,增加挂轴槽的长度,使开口到槽底的距离加大,由原来的32mm增大到l0lmm,即使链条有较大摆动,也不致于脱节,同时也减少了零件重量,节约了备件费用。(图片)
图3 改造后的链节结构 4)改链槽的混凝土结构为浇注料,提高其耐磨性和寿命,确保长时间不掉边,防止与链条相干涉增加阻力。
1/6/2006
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